提升车间在隐患排查中发现,-300井口液压站安装位置存在不合理性,尤其在推车工推车上罐时,影响推车工作业给推车工带来不便。分析原因是液压站离井口轨道太近,来回推车上下罐身体伸展不开,构成安全隐患。发现问题后,车间要求及时处理,安排维修工段对液压站进行整体移位。
维修工段在班前会就如何整体移位及选定合理位置摆放进行讨论。大家都说了合理的建议,最后决定把液压站由原来的位置向井口靠墙移动1.5米,并来到作业现场进行勘察。
方案一出,说干就干,9月1号早上,大家早早地就来到了维修班。在工段长郑志的带领下,开好班前会,把各项细节和人员分工进行了安排。大家各自准备工具,验证,刷脸,挂牌,按循序坐罐,到达现场。第一步,先拆掉四根液压油管。第二部,用撬棍和钢管移动液压站底部,让它按照指定的方向挪移,由于整个液压站的重量将近1.5吨,井口现场场地十分狭窄,给移动工作带来了一定的难度。遇到困难大家没有气馁,四个人在后面撬动,两人用绳在前面拖拉,就这样撬的撬,拉的拉,大约用两个小时终于把整个液压站移动到指定的位置。第三步就是把之前拆掉的四根管路再按顺序安装上去。由于之前的管路是预埋在地面以下,移动后的管路如果不进行改造,裸露在地面,存在安全隐患。大家就用电搞打槽,开出深度300㎜,宽度350㎜长度大约一米的预埋槽。再按顺序把四根管路安装到位。最后电工把电路连接,然后就是开机试验。经过几次实验,压力表显示11MPA,一切正常。
液压站整体移位工作全部完成,大家收拾现场的各种工具和杂物。这次移动液压站,从方案到落实,用时最短,中途没有耽搁,体现了维修工段在隐患排查整改中执行力强、安全措施到位,是一支能打能战的队伍。